豐田汽車是世界各國諸多企業的榜樣。LG電子行業的經營人士,以及勞動組合也曾訪問日本,進行“向豐田汽車學習”的活動。
但是,豐田企業經營人士兩度訪問LG電子現場,真令人感到有些意外。
LG電子有關人士表示:“一些被派往LG電子學習新技術的豐田顧問回到日本,極力宣傳說‘LG電子的新技術值得學習’,因此豐田汽車職員才會過來學習。”
○利用員工的點子進行改革…年生產率上升3.2倍↑
15日,記者訪問了平澤工廠的機頂盒生產線,這裏到處可見改革的痕跡。
這一生產線通過實施“清除浪費現象運動”,將年生產率提升了3.2倍。
通過組建工程的改革,生產線長度由原來的91米,縮減到了45米。原先生產一台產品需要20秒,現在縮減到了8秒。
率領平澤工廠生產線進行工程改革的TDR組長鄭文珍表示:“這些點子都是現場的員工想出來的”。工廠裏到處都有員工親手製作的具有獨創性的生產設備。
在傳送帶上系上水桶,機器開始運行一段時間後,沒有電力支援也可以運行。除了這樣高難度的設備,還有利用洗滌液瓶蓋部分製成漏子,裏面放置小的螺絲釘,便於拿取的巧妙的點子。進行改革的工程有10多項。
鄭組長表示:“員工實在想不出好點子時,副總經理也會出面一起構想好點子”,“為了不斷進行改革,我們提倡‘不花錢的方案’”。
○激發員工動力所取得的效果
平澤工廠不斷激發員工進行創新,以此推進改革。
6月,副董事長南勇巡查此地時,進行解說的並不是現場管理者,而是設計出相關設備的員工。
最近還開展了“達人選拔大賽”,選取“螺絲締結達人”、“基片組建達人”,副總經理親自頒發“達人獎狀”。
令員工感到自豪的是,中國、印尼等國的LG電子海外分公司的員工也向他們進行學習。
傳媒部門生產組長李承億表示:“目前,我們已經成立了特別機動部隊,分別在世界8個國家開展活動”,“特別機動部隊入住印尼以來,工廠的生產率已經上升了57%”。
李組長表示:“我們員工的目標是,明年同一時期要將生產率提高到6倍。”
林雨宣 imsun@donga.com